Piko 40280 (hondekop) met DH12A plux12 decoder maakt veel lawaai

Uw forum voor digitale vragen, opmerkingen, etc.

Archer
Berichten: 29
Lid geworden op: 07 sep 2016 11:40
Locatie: Den Haag

Re: Piko 40280 (hondekop) met DH12A plux12 decoder maakt veel lawaai

Bericht door Archer »

martindomburg schreef: 07 nov 2019 15:48 Kijk dat zijn goede tips!!!! Gaan we hier ook even testen.
Het is condensator C1 op de printplaat in de motorwagen die ik heb verwijderd en door CV54 (bedankt voor de correctie Martin) op 0 te zetten de last regeling automatisch laten instellen door de ESU decoder. Dat laatste vooral omdat ik last had van een "sprong" bij het stoppen en zoals ik al zei nog wat andere instellingen aangepast.

Ik ben benieuwd naar je bevindingen. ;)
Laatst gewijzigd door Archer op 07 nov 2019 23:57, 1 keer totaal gewijzigd.


Groeten,
Pascal
Gebruikersavatar

martindomburg
Elektronica/Commercieel
Berichten: 4904
Lid geworden op: 01 mei 2010 14:59
Locatie: Ermelo

Re: Piko 40280 (hondekop) met DH12A plux12 decoder maakt veel lawaai

Bericht door martindomburg »

Cv54 bedoel je denk ik ;)


Stadt Schellenbach droomproject in N, testbaan voor Dinamo, OC32 & iTrain

Domburg Train Support / DTS Modelspoor / Digitale Infodagen / Modelspoorforum

Archer
Berichten: 29
Lid geworden op: 07 sep 2016 11:40
Locatie: Den Haag

Re: Piko 40280 (hondekop) met DH12A plux12 decoder maakt veel lawaai

Bericht door Archer »

martindomburg schreef: 07 nov 2019 18:18 Cv54 bedoel je denk ik ;)
Ik was er echt van overtuigt dat het CV56 was omdat ik het nog speciaal had opgezocht in de handleiding voor ik mijn reactie plaatste......maar je hebt helemaal gelijk het is CV54. Mijn excuses voor de onjuiste informatie :oops: Ik kan alleen de hele beschrijving van deze functie niet meer vinden in de handleiding dus waar ik het nou uiteindelijk gelezen heb weet ik ook niet meer op dit moment :?

Uit de engelse versie van de Lokpilot handleiding:
11.1. Adjusting Load CompensationShould you find after programming and doing the initial test that the locomotive does not run smoothly particularly at low speed or that the locomotive jerks a little after having stopped or if your are simply unsatisfied with the driving performance, then you should adjust the load compensation of your LokPilot decoder.Due to the large number of different types of motors and drive systems there is no single setting that suits all. Load compensation can be influenced with 5 CVs.Firstly, check if the irregular performance is due to any mechanical faults. Bent driving rods are one common cause. When you turn off load compensation (set CV56 to 0) and the problem persists then it is likely there is a mechanical fault.
Nu ik dit iets beter lees zie ik inderdaad dat hier gezegd wordt om met CV56 op 0 te controleren of het een mechanisch probleem is.

Bedankt voor de correctie. :D


Groeten,
Pascal
Gebruikersavatar

Onderwerp starter
Rebel
Berichten: 151
Lid geworden op: 27 feb 2019 23:36
Locatie: Brabantse Land

Re: Piko 40280 (hondekop) met DH12A plux12 decoder maakt veel lawaai

Bericht door Rebel »

Ik ben heel benieuwd of er nog ontwikkelingen zijn t.a.v. de hier bovengenoemde ideeen/suggesties? :roll:
Mijn hondekop heb ik inmidels teruggestuurd voor een nadere inspectie/diagnose, want ik heb er zo geen plezier van helaas.
Dus even afwachten v.w.b. de resultaten.


"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them"
DR5000, 2xDR4088, 4xDR4018, MM, BR221, BR642s, BR140, BR401, BR212, NS351, S3/5 M3005, S3/5 M3010, S3/6, RH1116, BR18, 2xBR103, NS3851, NS1127, NS1855, BR E93
Plaats reactie